水泥设备
回转窑二档轮带断裂的焊接修复
2018-03-17 11:07  点击:0

 

 

 

 

1  情况介绍

    我公司一台三档支承的Φ3×48m回转窑,投产于1988年,1998年发现二档轮带靠近上档轮一侧有一处小裂纹,裂纹从与挡圈接触的厚60 mm处开始,沿轴向向下(窑头方向)裂开,至轮带Φ60 mm孔处,未延至轮带接触带。因当时焊修技术不成熟,担心焊修会造成较大应力,把整个轮带拉裂,故未焊修。经运行中观察,此裂纹短期内未向轴向方向再发展,但后来还是裂至轮带接触面。2005年公司经技改,把窑产量由原来的360t/d,技改后为1000t/d ,同时窑速由原来的3.14r/min提高到3.8r/min(正常生产的话,窑实际转速为3.9r/min)。2012年5月下旬,开窑后,发现二档轮带有一处新裂纹,在原裂纹的对面,即新裂纹从与下挡圈接触的60mm厚处开始,沿轴向向上(窑尾方向)裂至轮带接触带,在接触带上的轴向长度约200 mm ,与向下裂开的原接触带长约350 mm的裂纹有交错,致使整个轮带全部断开,轮带断裂处运行中有张口现象,转到与托轮接触时有阻卡现象,已无法再继续使用,只得停机修复。第一次焊修时,由公司组织人员进行,由于焊修经验不足等方面的因素,修后未正常运行即再次从焊缝处开裂,随后请外协修复,修复后已运行约6个月时间,未见焊缝开裂现象,说明修复是成功的。现把有关情况介绍如下,供同行参考。

2  轮带断裂原因  

    轮带材质为ZG45Ⅱ(相当于新标准的ZG310-570),材质要求为碱性平炉钢或电炉钢,HB=170~210。箱形中空结构,重10t,外圆直径3750mm,内圆直径3170mm,总长770mm,与托轮接触面长550mm,中部厚100mm,边沿厚60mm(具体结构如图1所示)。分析认为,箱型轮带由于断面复杂,铸造时,在冷缩过程中易产生裂缝等铸造缺陷,再加上轮带受到的载荷很大,在轮带断面上产生弯曲应力,同时,轮带内外壁温差也在轮带径向端面上产生温度应力,如轮带铸造后退火不完全,还会在其中产生铸造应力,这三个应力叠加,会导致轮带径向端面上产生裂纹,甚至断裂。而窑的提产提速以及使用时间较长(轮带的设计使用寿命一般为15~20年),也加速了裂纹的发展,最终导致轮带断裂。

3  焊修

3.1 第一次焊修 

   回转窑轮带全部断开后,公司组织有关人员自行焊修,具体过程为:

    ⑴把轮带裂口停在托轮上部,且轮带断裂处刚要转入托轮的位置,以使轮带张口最小,不错位。

    ⑵在轮带两边60mm厚的位置,用碳弧气刨开坡口,坡口宽30mm,深40 mm,然后把坡口处用J506焊条焊牢,焊缝不要高于原圆弧面,再把宽80mm,厚约40 mm,弧长约560 mm的Q235钢板加强筋1(如图1所示)焊在焊缝上面,以防变形与错位。

    ⑶用碳弧气刨开轮带接触带坡口,气刨电流约为350~400A,坡口宽70~90mm,深约90mm,即坡口深度不超过轮带厚度,坡口呈U形。

    ⑷用角磨机打磨坡口,使坡口表面平整。

    ⑸用两把烤枪把坡口周围加热到120~150℃,预热后即进行焊接,焊条为J506,Φ4。在结合层,焊接电流约为150A,短焊道焊接,每焊一层即清渣并锤击焊接边缘结合部,以消除焊接应力,在工作层,焊接电流稍有增加,为200A~240A左右;盖面层,电流约为120A,盖面层比原轮带表面高约2 mm。

    ⑹用角磨机打磨表面层,并用与轮带表面圆弧面一样的圆弧板校正。

    ⑺打磨后,加热焊接面,加热至温度约200℃,然后保温。

    窑焊修保温后,并未立即投入生产,然而在随后进行其它项目的检修中,听到窑体发出几声较大的响声,原因未知。后在转窑时,发现轮带接触带有短裂纹,裂纹在焊缝边缘,沿轴向方向,打磨后,发现焊缝很深,几乎全部断开,而两边加强筋处未裂开。这说明,窑体发出的声响为焊缝裂开时的响声,这也说明此次修复失败。

3.2 第二次焊修  

    考虑第一次焊修的失败原因主要为经验不足,为此,我们请有经验的施工单位进行了第二次焊修,具体过程为:

    ⑴首先,把回转窑轮带裂口停在最上面,用δ18mm钢板作加强筋3,焊在轮带两边,加强筋尺寸为长×宽=940×220,加强筋中部与轮带接触处中空,以便开坡口及焊接。加强筋可以预防轮带在开坡口及焊接时的变形与错位。

    ⑵使用300型氧气乙炔割具开坡口,沿裂纹中心线向两边扩大化割除,气割范围为轮带接触带全长,即轴向长度550mm,坡口上宽170~190mm,下宽40mm(如图1所示),轮带两边的60 mm厚的部分及已焊接未开裂的加强筋1未处理。

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                    图1 轮带结构及焊接时的坡口型式与加强筋位置

    ⑶坡口开好后,用钢丝刷清除铁屑及油污,打磨好坡口,并修形,把坡口两边20 mm范围也要打磨好,打磨作业必须完全去掉氧化皮,有角度的地方要呈圆滑过渡状。

    ⑷结合层焊接采用ZY-YJ507 CO2气体保护药粉焊丝(焊丝的熔敷金属化学成分及力学性能如表1所示),焊丝直径为Φ1.2mm,此焊丝为氧化钙型碱性渣系,电弧稳定,抗气孔性强。焊接要点是沿V型坡口两侧施焊电流电压一定要小一些(焊接电流为150~180A),控制母材溶入焊缝的比例,运枪方式直行,不作摆动,更不要让焊丝直接杀在母材上形成溶池,V型坡口两侧的尘渣要随时清理,并采用短焊道焊接,让上一道焊缝对下一道焊缝产生回火作用。每层焊完后锤击焊接边缘结合部,以消除焊接应力。焊缝厚约为20 mm时,结合层焊接完成。

     ⑸结合层焊接完成后,为提高效率,把550mm宽的轮带接触带分为两段,中间用钢板隔开,采用两台
NBC-500逆变气体保护焊机,同时进行工作层焊接,焊丝为JQ.MG50-6CO2气体保护实芯焊丝,焊丝直径为Φ1.2mm,此焊丝的焊缝含氢量很低,含氮量较少,抗裂性好,焊后变形小,且该焊丝含碳量低,小电流小电压作业情况下焊缝质量优良,抗拉强度与中碳钢轮带属于同一级别,其它元素与轮带相近,因此适合该项工程堆焊。工作层的焊接要点与结合层一样,但电流电压可适当调大一点(焊接电流为180~220A)。

    ⑹在盖面时,要把轮带准备焊接区要打磨掉一层,焊缝要高于轮带重达面2~3mm。

    ⑺盖面完成后,对加强筋1的焊缝进行加强,并在加强筋1的上部再增加一块加强筋2。

    ⑻因二挡轮带与上下挡轮接触,故要割除加强筋3,然后根据轮带圆弧面制作长弧规,打磨焊接区,打磨过程中根据长弧规找圆,直到修复处与原弧面基本一致。

    ⑼打磨好焊修区域后,加热保温。

    焊修后第二天即开窑,运行中未见焊缝开裂现象,但二档托轮有发热现象,且二档一个托轮有轴向窜动,托轮在与轮带焊接处接触时,托轮向下窜动,转过此区域后,托轮轴又窜至上部。因此,怀疑轮带平面不平,有轴向力作用。运行一段时间后,在停窑检修时,再处理轮带表面,在焊缝周围,圆弧长度约700mm范围内,再次盖面焊接,然后用圆弧板比照,最后投入生产。

4   总 结

   (1)第一次焊修失败的主要原因为焊修大型铸件的经验不足,主要表现在:①是焊接位置不合适,施焊不方便;②是坡口开得太小,表面不好打磨清理干净;③是因没有专用的焊接工具,而采用焊条手工焊,这样焊接及清渣工作量较大,且不易清理干净。

   (2)轮带属于中碳钢,预热是焊接中碳钢的主要措施,有利于减低中碳钢热影响区的最高硬度,防止产生冷裂纹;预热还能改善接头塑形,减少焊后残余应力。但由于轮带重达10t,形大体重,整体预热困难,即使采用局部预热,加热时间长,预热温度也难以达到预期的温度,所以,采用冷焊法无疑会提高工作效率,第二次焊修采用冷焊法的成功也说明,只要技术措施到位,焊丝选用正确,用冷焊法也是没有问题的。

   (3)轮带焊修后表面的整形也是修复工程中的一项重要工作,因为轮带的外表面以0.5~1.0mm/年的速度在磨损,对于使用时间较长的轮带,以轮带的原始直径为准在电脑中放样做圆弧规是不准的;并且,由于托轮的歪斜等原因,轮带表面也会形成锥形等不规则形状,所以,制作圆弧规时,必须要现场修正,焊接面尽量与原弧面平齐或稍低于原圆弧面约0.2 mm。原轮带圆弧面如呈锥形,新修磨面也要呈锥形,即要保持与轮带原表面一样的形状,以避免轮带修磨面因形状不对而产生轴向力等。

   (4)在轮带裂纹焊修中,选择一支有经验的施工单位,对轮带的焊修质量才有保证。

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