黄言清
(福建春驰集团新丰水泥有限公司,364011)
我公司主、次熟料库换库自动控制由熟料库顶料管中一台电液动平板闸阀(DYLV-1.0 800×800)控制,如图1。在长期运行中,经常发生故障,无法实现自动控制,每次换库都需工人上熟料库顶用葫芦将平板闸阀拉出或推入,费时费力又不利于熟料质量的控制。
1 存在的问题
如图1所示,油缸1和油缸2距离料管120mm,料管中熟料温度高,辐射热对油缸1和油缸2中密封圈有损害作用,新的油缸或密封圈刚换上不到一周即损坏,尤其是油缸2所处位置,密封圈损坏更快,无法实现自动控制。
2 原因分析
由于油缸1和油缸2距离料管太近,料管中熟料温度高达150 ℃左右,在窑出现冲料时可能超过300℃,此时将平板闸阀关闭,高温熟料堆积在闸阀上,堆积到一定高度后熟料才开始进次料库,因此油缸内密封圈易被高温熟料烤坏失效。
3 解决措施
如图2所示,首先更换两台新的油缸,通过手动控制,将油缸1和油缸2的推杆推到顶位,也就是将闸门开到最大位置,拆开油缸1和油缸2的推杆顶部销轴(B-B轴线处),将油缸1和油缸2推杆收回到相当于闸门全关闭位置后,拆掉油缸供油软管和电液动驱动装置,再拆开油缸底座上支耳固定销轴,将油缸1和油缸2推杆顶部销轴(B-B轴线处)固定后,以油缸推杆顶部销轴中心线为轴线,将油缸1和油缸2分别向外旋转180°, 将电液动平板闸阀(DYLV-1.0 800×800)支架(20号槽钢,原长2060mm)加长1000 mm,尾部加上两根支腿与楼板面固定,将油缸1和油缸2底座上支耳固定在加长了的机架上,电液动驱动装置改装在新机架上方,接上油缸原供油软管,并将电气控制开与关对换重接即可。
4 使用效果
经过上述改造,油缸1和油缸2缸体距离料管最近处达995mm,远离了辐射热源,油缸内密封圈不易损坏。我公司第一条2500 t/d生产线熟料换库闸门于2009年5月回转窑大修时改造,运行了三个月,油缸运行正常,密封圈完好无损;接着我公司第二条2500t/d生产线熟料换库闸门于2009年8月回转窑大修时改造。两条线运行至今,熟料换库闸门自动控制均正常有效。