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···A列C4旋风筒堵料的原因与措施

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-03-17  浏览次数:89
核心提示:詹智良 梁茂华(广西鱼峰集团水泥股份有限公司,545008)0 引 言 广西鱼峰集团水泥股份有限公司二分厂水泥生产线采用了20世纪80

 

 詹智良   梁茂华
(广西鱼峰集团水泥股份有限公司,545008)

0 引 言
    广西鱼峰集团水泥股份有限公司二分厂水泥生产线采用了20世纪80年代从丹麦史密斯公司引进的日产熟料3200t新型干法水泥熟料生产工艺,预热器为离线型双系列四级旋风筒,分解炉为史密斯公司的SLC型分解炉。

    由于设计的影响,A列C4筒比B列C4筒更易发生堵料事故。因预热器采用离线型设计,窑尾烟道单走A系列,窑内的碱、氯、硫对A列C4筒影响要大于B列C4筒。同时,A、B列预热器各由一台高温风机拉风,而两台高温风机风量与风压设计的差别,使得A列C4筒与B列C4筒锥部压力相差较大(见表1),B列C4筒内风速更快,物料不易堆积形成结圈导致堵料。因此,在同等条件下,A列C4筒更易发生堵料事故。

    本文就2011年12月A列C4筒两次堵料事故的诱因进行分析,并介绍处理措施。

1 堵料的发生
    2011年12月5日和8日,预热器A列C4旋风筒连续发生两起堵料工艺事故,导致停窑近6个小时。两起堵料原因是A列C4旋风筒内物料较粘,在旋风筒锥部处结圈,结圈垮落时堵塞旋风筒锥部。

2 堵料事故诱因分析
2.1 煤的不完全燃烧
    由于该生产线煤磨系统较为落后,该线出磨煤粉细度与出磨水分与其他生产线相比较偏高,二次堵料时出磨煤粉细度较大,出磨水分较高(见表2)。10月、11月生产较为正常时,出磨煤粉0.08 mm筛余为11%~12%,0.2 mm筛余为0.6%~0.8%,出磨水分为3.0%左右。二次堵料时,出磨煤粉细度大、水分高容易导致煤燃烧不完全,尤其在A列旋风筒锥部,由于物料在碱、氯、硫的作用下表面熔化,其黏性增大,在与筒壁接触时形成结圈。

2.2 物料易烧
    二次堵料发生前,物料都较为易烧,fCaO平均值<0.4%(表3),堵料时熟料率值见表4。物料易烧,窑内和旋风筒内温度偏高,低熔点的物质成分形成更多的液相,使物料表面具有黏性,黏结物料并越黏越多。而这种在物料颗粒上形成的液相物料的薄膜,会阻碍生料颗粒的流动,进而导致黏结性堵料。

2.3 旋风筒锥部存在漏风
    在A列C4筒锥部有个喇叭口形状的转向阀,在该部位存在漏风。物料在向下级运动时,由于漏风的气流干扰物料正常的运动,容易引起堵塞,同时冷风的漏入,因碱、硫、氯作用下表面的熔化部分凝固,在漏风的周围形成结皮,诱发堵料。

2.4 现场管理工作存在不足
    生产中,物料不粘的正常情况下,工段安排巡检工每1小时用压缩空气清吹A列C4旋风筒锥部一次。但当物料变粘,1小时清吹A列C4旋风筒锥部一次并不能预防和防止堵料的发生。这两次堵料发生前,巡检工仍按1小时清吹A列C4旋锥部一次的要求操作。同时物料变黏时巡检工也未及时向中控操作员进行汇报,操作员无法及时调整操作。

3 预防堵料的措施
3.1 避免煤的不完全烧
3.1.1 降低出磨煤粉水分
    通过提高煤磨入口温度,以降低煤粉出磨水分。在保证煤磨系统安全生产的前提下,煤磨入口温度由350~400 ℃提高至400~450 ℃。出磨水分得以降低至2.78%(见表5)。

3.1.2 降低出磨煤粉细度
    通过提高选粉机速度、关小煤磨主排风机风门、调整磨机球配等方法,煤粉细度降了下来(见表4),出磨煤粉细度0.08mm筛余为11.2%,0.2mm筛余为0.7%。但因磨机系统设计的缺陷,煤粉细度仍然偏大。

3.1.3 调整窑头燃烧器内外风
    为提高煤粉燃烧速率,在确保窑内耐火材料安全的情况下,将窑头燃烧器内风由80%提高至95%,外风由85Hz提高至93Hz,从而获得推动力更强的火焰和较高的煤粉燃烧速率。

3.1.4 提高二、三次风温
    在料层不被吹穿的情况下,尽可能地开大一室风机,进行急冷熟料;控制好窑头负压(-50 Pa左右),及时清掉“雪人”;加强熟料煅烧,避免没烧好的熟料进入篦冷机。调整后二次风温由1 000~1 050 ℃提高至1050~1150 ℃,三次风温由800~850 ℃提高至880~950 ℃。

3.2 避免熟料过烧
3.2.1 避免熟料fCaO<0.4%
    采用减少窑头煤、降低分解炉出口温度、提高窑速、提高产量等方法,尽可能避免fCao<0.4%的熟料产生。

3.2.2 适当提高熟料率值
    将熟料率值稳定在LSF 96±1.0,SM 2.45±0.1,IM1.55±0.1的范围内,避免产生LSF<94.5、SM<2.35以下的熟料。

3.3 做好现场堵漏风的工作
    在A列C4筒锥部漏风的位置,对活动部位采用矿棉密封,对壳体漏风的部位采用耐火泥进行密封。

3.4 加强现场管理工作
    如发现A列C4筒锥部物料较黏,要求巡检工每30~40 min用压缩空气清吹其锥部一次,防止结圈及堵料的发生。同时,如物料较黏,巡检应及时汇报中控操作员,操作员可适当调整操作,如降低分解炉煅烧温度、减少窑头煤用量等方法,避免物料过黏。

4 效果
    调整后,从2011年12月至今,该生产线再未出现过因A列C4筒物料较黏导致旋风筒堵料的工艺停窑事故,保证了生产的正常运行。


 

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