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···φ2.2m×7.5m球磨机传动部份的改造

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-03-17  浏览次数:43
核心提示:(福建水泥股份有限公司炼石水水泥厂福建顺昌353200)1磨机传动部份存在问题1.1主减速机冷却效果差我厂有一台φ2.2m×7.5m高细磨

           

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          (福建水泥股份有限公司  炼石水水泥厂  福建顺昌  353200

normal style="MARGIN-LEFT: 22.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -22.5pt; mso-list: l1 level1 lfo1">1 磨机传动部份存在问题

normal style="LINE-HEIGHT: 200%">1.1  主减速机冷却效果差

normal style="LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28.5pt">我厂有一台φ2.2m×7.5m高细磨目前用来粉磨钢渣粉。由于是小型管磨机,主减速机的冷却是通过安装在减速机油箱底一根U型管实现,所以冷却效果十分差;主减速机长期高温,夏天减速机温度高达70℃,从而造成轴承损坏和齿面点蚀。

normal style="MARGIN-LEFT: 31.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -31.5pt; mso-list: l1 level2 lfo1">1.2 无慢驱机构

normal style="LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0000">小型管磨机没有配置慢驱机构,因此开人孔盖时为了摆好人孔位置,需要多次点动主电机,十分不方便。我们曾发生一起,为了开磨门,因点动次数多,造成主电烧损的事故。

normal style="MARGIN-LEFT: 22.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -22.5pt; mso-list: l1 level1 lfo1">2 改造方法

normal style="MARGIN-LEFT: 31.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -31.5pt; mso-list: l0 level2 lfo2">2.1 主减速机外循环冷却系统的制作

normal style="LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0000">我们用1#水泥磨辊压改造更换下,冷却面为5m2的板式冷却器和CB-B63齿轮泵组成外循环冷却系统外循环冷却系统其布置见图(1)。将电机、油泵、板式冷却器固定在一块1m×1m厚度8mm底板上。其中油泵的固定方式:底板上焊一个油泵固定板,在固定板上加工一个φ80mm,以φ100(与φ80为同心圆)中心圆正交4等分加工4个φ13螺栓孔,油泵输入端穿过φ80孔端面贴在固定板面上,通过4根M12的螺栓(油泵端面配有4个M12×25螺栓孔)将油泵锁紧在固定板上。Y100L1-4的电机通过ML3梅花型弹性联轴器与CB-B63齿轮泵联接;主减速机到油泵的回油管用φ25渡锌管,并安装压力表及温度表各一块;出油管和进油管用φ20渡锌管,进油管安装压力表及温度表各一块,通过调试管头,进油要正好淋喷在齿轮的啮合面上。将润滑油加到油标的上线,启动油泵工作10分钟,再次补充主减速机润滑油至油标的上线。

normal style="LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 30pt; mso-char-indent-count: 2.0000">改造后主减速机温度从68℃降到40℃,达到良好的效果。

normal style="LINE-HEIGHT: 200%">1电机Y100L1-4,2联轴器ML3,3固定板δ10,4低压油泵CB-B63,5回油管φ25,6温度表DN100、0-100℃,7耐振压力表DN100、0-1MPa,出油管φ20,9出水管φ25,10压力表DN100、0-1MPa,11板式冷却器BR0.1-5m2,12进水管,13进油管φ20,14主减速机                              

normal style="LINE-HEIGHT: 200%">          

normal style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%">图(1)

normal style="MARGIN-LEFT: 31.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -31.5pt; mso-list: l0 level2 lfo2">2.2 慢驱机构的设计制作

normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0000">在主电机与主减速机弹性柱销联轴器柱面用抱箍的形式安装上20A传动链轮,以摆线针轮减速机为慢驱动力,通过链传动带动主减速机及磨机。其简图见图(2)

normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0000">慢驱辅传电机功率及传动比的计算选择,主电机功率为380kw,初定辅传电机功率为4kw,那么传动比i=380/4=95比较合适,如此,磨机慢转转速为21.4/95=0.23r/min符合要求。通过上述计算我们选定辅传用摆线针轮减速电机型号为:XWD5-43-4,速比43,功率4kw;链传动比i=95/43=2.2。

normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%">1电机,2联轴器,3抱箍式从动链轮,4主减速机,5链条16A,6主动链轮,7减速电机

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normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%">                                     图(2)

normal style="MARGIN-LEFT: 31.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -31.5pt; mso-list: l0 level2 lfo2">2.3 链轮的设计

normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28.5pt">抱箍式从动链轮的计算,由于联轴器的外径为φ40mm,所以选取抱箍的内径为φ40mm,外径为450mm。因慢转电机功率为4kw,通过计算选取20A滚子链,节距p=31.75mm,滚子外径dr=19.05mm;考虑到链轮为对称剖分式所以选定齿数为偶数,结合抱箍外径通过计算选取齿数为z1=44。分度圆d1=p/sin180/44=31.75/sin180/44=445.06,齿顶圆直径da1=p(0.54+ctg180/44)=461.07,取da1=461,齿根圆直径df1=d-dr=445.06-19.05=426,凸缘直径dg1=pctg180/44-1.04h-0.76=

normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%">31.75ctg180/44-1.04×30.18-0.76=411.8取dg=410,查表齿宽bf1=17.6。计算得出:主动链轮齿数z2=44/2.2=20,d2=202.96,da2=217,df2=183.91

normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%">dg2=166。抱箍式从动链轮及主动链轮的设计图见图(3)。盘车慢转结束后只要拆下链条收起来,生产时抱箍式从动链轮随联轴器旋转。

normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28.5pt">                  抱箍式从动链轮

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normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 200%">                                 主动链轮

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normal style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 152.25pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -152.25pt; mso-char-indent-count: -14.5000"> 图(3)

normal style="MARGIN-LEFT: 31.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: -31.5pt; mso-list: l0 level2 lfo2">2.4 结束语

normal style="LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0000">根据我的了解,小型球磨都存在主减速机因高温而损坏;无慢机构的情况,给生产带来十分不便。笔者建议小型球磨粉磨厂家不妨按上述方法改造,效果立竿见影。

点击次数:  [责任编辑:罗明松 林琳 贺光岳] 转载请注明“来源:水泥商情网”
 
 
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